閥門法蘭因與其他零件焊接到一起后產生焊接變形,導致閥瓣軸孔兩端直線度出現偏差,影響安裝和密封,為了保證軸孔的精度需要對其進行修復。本文詳細介紹了鉸制閥瓣軸孔所用鉸刀的改制及鉸孔要求。
所加工的變壓器油箱產品的折彎槽型加強鐵上,需要焊接一種尺寸為57mm×370mm×372mm的閥門法蘭,如圖1所示,閥門法蘭的側面有一直徑為25mm的閥瓣軸孔,孔的深度為333mm,孔的精度為外側H9、內側H11。
圖1 閥門法蘭焊接
閥門法蘭如圖2所示。此閥門法蘭焊前無論采取哪種防變形措施,焊接后閥瓣軸孔均會不同程度地發生變形,造成尺寸偏差,閥瓣軸無法穿入,閥門法蘭焊后與油箱形成一個整體,不具備機加工的條件,所以焊接后需要采取合理的孔修磨方法對閥瓣軸孔進行處理,使其孔兩端的同軸度及表面精度符合要求。
圖2 閥門法蘭焊接
1.閥門法蘭的閥瓣軸孔鉸制用鉸刀的選擇及改制
由于直徑為25mm的閥瓣軸孔是不連續的,中間部位斷開,為了保證孔的同軸度及精度要求,須使用一種工具對變形后的軸孔進行微量的擴孔處理。同時由于此法蘭已經焊接在變壓器油箱上,受操作空間限制只能采用手動工具進行,即選擇了通常所用的擴孔或修孔用的鉸刀。機用和手用的成形鉸刀如圖3所示。
圖3 兩種成形鉸刀
手用鉸刀刃部較長,前段刃部有錐度,鉸制盲孔時無法保證孔底部的直徑尺寸;機用鉸刀刃部較短,刃部無錐度,但成形機用鉸刀存在著整體長度短、直柄部位直徑小于前端刃部直徑的問題,鉸制類似閥門法蘭的中間斷開、不連續的孔時,無法保證兩處孔的同軸度。
為此需要對成形鉸刀進行改制,改制用的鉸刀精度為D級(+0.009mm,+0.018mm)公差。改制的內容包括將鉸刀整體長度加長至450mm,直柄部分加以利用使其直徑及精度與鉸刀切削刃部分相同,改制后的鉸刀可檢測鉸制后的孔是否同心。按照改制要求選擇了機用鉸刀進行改制,改制如下:
(1)將鉸刀尾部車加工出直徑為10mm、長度為70mm的圓柱段。
(2)將直徑為30mm的45圓鋼一端加工出直徑為10mm、深為70mm的盲孔。
(3)將鉸刀尾部和加工的圓鋼按圖4所示間隙配合后,點焊在一起。
圖4 改制后的鉸刀
(4)將配合到一起的鉸刀進行車加工,以鉸刀頂部的中心孔為中心,加工圓鋼外圓至φ27mm,并對加長部分的端部銑出方隼頭,以用于后期鉸孔時安裝手柄。
(5)磨床加工鉸刀的加長部分至φ25h9,與閥門軸一致,在鉸深孔時起良好的導向作用。
2.閥門法蘭軸孔的鉸制及鉸制后孔同軸度的檢測
將改制后的鉸刀插入閥瓣軸孔內,利用鉸杠旋轉鉸刀進行鉸孔,邊鉸孔邊點注潤滑油,鉸制過程要平穩,鉸動速度要緩慢、均勻,退刀時不得反轉(見圖5)。按此要求完成閥門法蘭軸孔的鉸制工作。
圖5 鉸制軸孔
閥門法蘭軸孔鉸制完后,為了驗證孔的前后部分是否同心,需要進行驗證(見圖6),驗證方法是將改制后的鉸刀調頭,即將鉸刀方隼頭的一端插入軸孔內,鉸刀的切削刃部分朝外。手動旋轉鉸刀,鉸刀前進,如能順利插入到軸孔底部即為鉸制的軸孔合格,如不能插入底部,需重新鉸孔直至能夠順利插入。這也是改制時為什么要求鉸刀長度加長至450mm的原因。
圖6 軸孔鉸制后驗證同軸度
改制后的鉸刀不僅實現了閥門法蘭上閥瓣軸孔這類中間斷開、不連續且深孔的鉸制工作,而且調頭后使用時,可以對完成鉸制后的孔同軸度是否滿足要求進行驗證,是一種多功能的鉸刀,也為其他焊接結構閥門法蘭焊后變形的修復提供了一種方法。
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